重慶萬(wàn)普隆能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)普隆”)與西南油氣田公司重慶氣礦(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶氣礦”)全風(fēng)險(xiǎn)合作的“老井挖潛”項(xiàng)目大天2井傳來(lái)喜訊,2023年6月14日中午開(kāi)始正式外輸生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了日產(chǎn)天然氣5萬(wàn)立方米以上的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)!
本井垂深4550米,于2017年10月水淹停產(chǎn),停產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)、地層壓力低(激活時(shí)最低套壓3.5MPa)、產(chǎn)液量大(轉(zhuǎn)外輸前最低日產(chǎn)液量11方,轉(zhuǎn)外輸前累計(jì)排液1200余方)、外輸壓力高(2.2-2.5MPa)、噪音和安全要求高(井位于城鎮(zhèn)中心)。在萬(wàn)普隆介入前,本井已持續(xù)氣舉數(shù)月,未見(jiàn)到天然氣。
萬(wàn)普隆利用獨(dú)立研發(fā)的生產(chǎn)動(dòng)態(tài)決策系統(tǒng)分析本井水淹前的歷史曲線(xiàn)和2022年長(zhǎng)時(shí)間氣舉未能成功的數(shù)據(jù),提出了只有將井底流壓降至6MPa以下才可能激活的重要結(jié)論。
在實(shí)際激活過(guò)程中,首先使用氮?dú)鈿馀e將氣舉的套壓逐步降至6MPa以下(輸氣管壓最高為8MPa,近幾年未試壓,與作業(yè)區(qū)綜合分析認(rèn)為6MPa以下管線(xiàn)是安全的)。然后迅速將氮?dú)廛?chē)移機(jī)到下游天東2井,將高壓氮?dú)馔ㄟ^(guò)輸氣管線(xiàn)反輸至大天2井實(shí)現(xiàn)了連續(xù)氣舉(避免了夜間因噪音問(wèn)題無(wú)法連續(xù)氣舉)。當(dāng)?shù)獨(dú)鈿馀e套壓降至4.2MPa時(shí),再使用天東2井5.2MPa的天然氣(含硫化氫8克/立方米)驅(qū)替置換大天2井環(huán)空的氮?dú)猓沟镁琢鲏航抵?MPa以?xún)?nèi),從而實(shí)現(xiàn)了激活。
? ? ? ?激活后,繼續(xù)降低套壓,并長(zhǎng)時(shí)間控制在3.5MPa以持續(xù)排液,有效改善井筒周邊氣藏中的氣水關(guān)系。當(dāng)?shù)貙赢a(chǎn)液量明顯下降一段時(shí)間后,再逐步提高油壓至外輸壓力后再轉(zhuǎn)外輸生產(chǎn)。外輸條件下,孔板計(jì)量折日氣量顯示瞬時(shí)值一直維持在5萬(wàn)方米以上。截至7月3日井場(chǎng)移交至重慶氣礦前,在沒(méi)有開(kāi)大閥門(mén)的情況下,最高折日產(chǎn)氣量達(dá)到了6.2萬(wàn)立方米。
本井成功激活并正常外輸?shù)慕?jīng)驗(yàn)主要有如下幾點(diǎn):準(zhǔn)確計(jì)算了井底流壓必須要低于多少才可能激活,并結(jié)合氣井的地面地下條件,找到了有效的措施使壓力能夠降至計(jì)算的目標(biāo)值;依據(jù)井況變化快速地研發(fā)了針對(duì)性強(qiáng)的高效起泡劑(本井一共更換了起泡劑4次);驗(yàn)證了萬(wàn)普隆獨(dú)立研發(fā)的復(fù)雜條件下的井筒多相流模型的精度和可靠性,在生產(chǎn)過(guò)程中持續(xù)地及時(shí)跟蹤優(yōu)化;使用了自研的高精度的執(zhí)行機(jī)構(gòu)(電動(dòng)執(zhí)行器及精細(xì)泡排裝置)和自主研發(fā)的天然氣井動(dòng)態(tài)生產(chǎn)管理系統(tǒng);及時(shí)調(diào)整至下游氣舉反輸?shù)獨(dú)?,若不調(diào)整本井無(wú)法激活的;重視安全,切實(shí)落實(shí)到生產(chǎn)日常行動(dòng)中。
本井還有一個(gè)小亮點(diǎn),萬(wàn)普隆的技術(shù)專(zhuān)家均不在現(xiàn)場(chǎng),完全通過(guò)自研的遠(yuǎn)程系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和控制,驗(yàn)證了智能控制系統(tǒng)的可靠性,為批量復(fù)制奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
▲大天2井產(chǎn)氣穩(wěn)步上升實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)圖